电改袋后除尘器工作原理:
袋式除尘器的气体净化方式为外滤式,含尘气体由分风管进入各单元过滤室,气流通过适当导流和自然流向分布,达到整个过滤室内气流分布均匀。含尘气体中的颗粒粉尘通过自然沉降分离后直接落入灰斗,其余粉尘在导流系统的引导下,随气流进入中箱体过滤区,经布袋过滤吸附在滤袋外表面。过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体,通过离线阀由排风管排出。压缩气体经喷口喷向滤袋,与其引射的周围气体一起射入滤袋内部,引发滤袋全面抖动并形成由里向外的反吹气流作用,清除附着在滤袋外表面的粉尘,达到清灰的目的。
烧结机机头布袋除尘器注意事项:
(1)首先要对烟气降温,使烟气温度控制在布袋除尘器能承受的范围以内。
(2)检测烟气温度,烧结机除尘器前方加冷风阀,防止烟气温度过高损毁除尘布袋。
(3)检测烧结机除尘器压差,防止因除尘器阻力过大造成烧结机头烟气外溢。
(4)采用覆膜或防水除尘布袋,防止除尘器结露现象的发生。
(5)操作员工应熟悉布袋除尘器的性能、原理、使用状况,并掌握维修和调整方法。
(6)气源三联件、储气罐中的分离器应每天排污一次,且油水分离器应每隔4~8月清洗一次,油雾器应经常检查存油情况,及时加油。
(7)输灰装置、减速机等机械运动部件应按规定注油和换油,发现有不正常现象应及时排除。
(8)脉冲阀膜片损坏应及时更换。如有故障,应及时地排查,内部有水分、杂质,应进行清洗
(9)定期测定工艺参数,如烟气量、浓度、温度等,发现问题,应及时查找原因并处理定时脉冲控制仪,定期测定清灰周期是否准确,否则应进行调整。
(10)使用定阻式脉冲控制仪,应定期检查压力开关的工作情况,测压口是否堵塞,并进行清理。
(11)开机时,应先接通压缩空气至储气罐,接通控制电源,开启排灰装置,如系统中还有其它机械设备,应先启动下游设备。
(12)停机时,在工艺系统停止之后,应保持布袋除尘器和引风机继续工作一会儿,得以排除设备内的水分和灰尘,注意的是,在布袋除尘器停止工作时,一定反复对除尘器进行清灰装置(用手动清灰得知是否有积灰),将除尘滤袋上的粉尘除掉,以防受潮气影响而糊袋子。
由于近年来我国投产了一批大烧结机,使得重点钢铁企业服役烧结机的平均单机面积由1980年的66.9 m2上升到目前的103.6 m2,更由于目前正在建设几台大烧结机,我国重点钢铁企业烧结机的平均单机面积可望达到111.8 m2.即使如此,我国重点钢铁企业烧结机的平均单机面积上升也是不快的。包括地方骨干钢铁企业在内,无论是服役的还是包括正在建设的烧结机在内,小于或等于90 m2的小结机台数仍然占大多数,服役的178台,包括在建的184台,其平均单机面积为46.1 m2.如果再包括地方小型钢铁企业的70台(不完全统计)服役和在建的小烧结机在内,则达254台,这254台的平均单机面积仅为39.2 m2而全国服役和在建的烧结机平均单机面积也仅有60.8 m2.与烧结工业发达的日本和西欧相比差距很大。日本目前服役的34台烧结机,其平均单机面积达280 m2.
从整体来说,这批小烧结机所生产的烧结矿质量差,多数环保不理想,成本和能耗高,劳动生产率低。形成这种局面,原因是多方面的,其中也有技术方面的原因。为了使我国的烧结厂更好地面对市场经济,对我国现有的一批老烧结机进行技术改造是必要的。事实上,我国烧结厂的技术改造一直在进行,特别是引进宝钢烧结技术以来,更加大了改造的力度,使不少烧结厂发生了不小的变化。技术改进方案有就地改造和异地改造。
更多知道15343174995江苏钢铁厂烧结机除尘器改造后需要注意
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